发布时间2013-03-07 浏览次数:1297
摘要:本文主要介绍AI-808和变频技术在催化剂厂完善催化剂生产工艺改造中的应用,并说明系统优控制及优控制参数的计算。系统运行情况较好,值得推广使用。
关键词:AI-808 变频调速 双闭环 绿色设计和制造 优控制
1、引言
齐鲁石化催化剂厂在完善催化剂生产工艺改造前的生产工艺过程是:先从输送管道向搅拌罐投入一定量的高岭土,再投入一定量的分散剂,经过2.2小时反应后,再依次加入其他7种物料,这样做存在以下问题:(1)由于反应时间较长,严重影响产品的生产效率。(2)由于计量设备落后,人为影响因素较重,投入分散剂量不能很好控制,投入过多,生产成本大大提高,造成浪费,投入过少,影响产品质量,产品不合格率提高,造成大量的废品。 (3)由于物料的特殊化学性质,腐蚀性及粉尘污染较严重,严重影响工人的身体健康。
近几年来,工业过程自动化程度越来越高及人们对环保意识的增强,变频调节技术以其优异的性能,在外得以广泛应用,特别是随着加入WTO以后,石化行业的竞争更加日趋激烈,并对产品的质量提出更高的要求。针对原生产工艺过程中存在的问题,经有关领导商量决定对催化剂生产工艺进行改造,保留其它7台储料罐不变,主要对高岭土、铝石及分散剂打浆进行改造,改造方案为:(1)高岭土打浆与储备2套;(2)铝石打浆与储备1套;(3)分散剂打浆与储备1套。文中重点介绍变频调速的双闭环控制及绿色设计的应用。
2、调速控制单元的组成及工作原理
变频调速控制单元主要由DCS、PLC、配料皮带秤、星型给料机、变频器、AI-808调节器、流量计、电气转换阀等组成。其工艺流程见图1所示:
2、2调速控制单元的工作原理
变频调速控制回路构成双闭环回路,见图2:路闭环回路主要由电子皮带秤、电脑积算器、变频器、AI-808调节器、星型给料机、皮带输送机等组成。变频器选用台达VFD0143B,它主要用于控制星型给料机给料,配料皮带秤检测流经输送机上的物料,并将信号传送给电脑积算器,由电脑积算器发4~20mA的模拟信号给调节器,调节器发出两路4~20mA的模拟信号,一路传送给DCS系统,将其乘以系数K,作为第二个闭环回路的目标值;另一路传送给变频器,通过调节器进行调节变频器的V/F值,来调节星型给料机的转速,从而保证流经皮带输送机的高岭土比较均匀,目的是产生较稳定和准确的流量;第二路闭环控制是根据路传送的量来调节分散剂的量,使分散剂的量跟随高岭土的量发生变化,一方面保证调节阀正常工作,另一方面又能保证高岭土和分散剂按一定比例混合,保证配比的准确性,从而保证混合料的质量,提高系统的可靠性。
2、3 AI-808调节器
AI-808调节器的特点: 国产较的仪表,内部采用了高性能的ASIC芯片和模块化硬件设计,在输入、输出信号上均采用了数字校正技术,以消除稳定性较差的可调电阻所带来的误差;通过自动调零技术的应用可长期使用而不会产生零点漂移,测量数字稳定;具有多种输入、输出规格和报警方式设置。不仅具备手动/自动无扰动切换操作功能,还具备手动自整定和显示输出值等,以及用作伺服放大器直接控制阀门位置的比例输出,电源可在85-264VAC(50-60HZ)宽范围内波动,在强干扰的环境下也能保证测量的精度和工作的稳定性。
目前外生产调节器的产家较多,我们通过比较,选用厦门宇电公司的AI-808调节器,主要是基于以下几点原因:(1)产品的高;(2)产品的可靠性高,稳定性好;(3)售后服务及时;(4)800。实践也已经证明了我们当初的选择是正确的。
2、4优控制及控制系数的计算与设置
生产过程是个复杂的动态过程,生产过程中的某一时刻的某一环节似乎是不可控的,因而造成生产被动或增加劳动强度。优控制不仅要实现生产过程相对静态时的优,而且要求从一个工况转变为另一工况时也要自动起到优,即达到动态优控制。所谓动态优控制就是要找出起控制作用的参数的一个或一组参数,使要控制的目标参数的函数在满足约束条件下优。
要想达到优控制,关键是要确定合适的控制系数,那么怎样对PID调节器的控制系数进行计算与设置呢?
在自动控制系统中,先应把流量大小转化成计量的统一标准信号,建立信号之间的联系,该系统中是将流量信号统一转化成标准电流信号,即4~20mA模拟电流,该电流的大小与流量大小成正比,这样,显然应先把生产工艺上流量比值K折算成DCS内部的比值系数K',才能进行比值设定,由图2可知:
I1=Q1/Q1max×I ⑴
I2=Q2/Q2max×I ⑵
式中:I1为高岭土流量对应的电流; I2为分散剂流量对应的电流
Q1为高岭土对应的流量; Q2为分散剂对应的流量
Q1max为高岭土设置的大流量;Q2max为分散剂设置的大流量
I为标准电流信号(20mADC)
设:K'= I1'/I1 ⑶
K'为比值器的控制系数,要使系统达到优控制,即系统处于动态平衡状态,须使
I1'=I2 ⑷
又设:K=Q2/Q1 ⑸
K为生产工艺要求的比值,由⑴~⑸式可得:
K'=K×Q1max/Q2max ⑹
由⑹式可知:K'与测量仪表的设置量程值有关,而与生产负荷Q1、Q2的大小无关。其次,根据生产过程中的情况进行计算来确定控制系数,例如该系统中高岭土的输送能力为6t/h,分散剂的输送量为1.2t/h。可得:K'=K×1.2/6=K/5=0.2K。当K=0.2时,K'=0.04;当K=0.5时,K'=0.1;当K=1时, K'=0.2,K'值是根据生产工艺需要,通过上位机对DCS系统内部2#PID进行设置。
2、5控制趋势曲线
要达到系统工艺改造的目的,必须要求分散剂能够很好地跟随高岭土的变化而变化,同时要求高岭土的给料量能稳定在一定的范围内。尽管现场影响因素较多,但通过广大人员的密切配合,终将系统调试成功,系统控制趋势曲线见图3示:
3、绿色设计与制造 绿色设计与制造是人类可持续发展的必由之路,它将生态环境和经济社会联结成一个协调发展的有机整体,要求经济发展必须考虑自然生态环境的长期承载能力,满足人类长远生成的需要。
在系统的工艺改造中,从系统的方案设计到生成产品,包括生产过程中的周转物、回收物及废弃物等,都充分地利用绿色设计的新思想。例如系统方案设计选择时,将绿色设计新思想摆在位,在满足生产工艺、保证产品质量的前提下,尽可能多地采用绿色设计;当在满足生产工艺、保证产品质量和采用绿色设计产生冲突时,采取资金倾斜政策,以满足实际需要。在系统设计阶段,将影响环境因素及预防污染的措施纳入产品设计中,将环境性能作为产品设计的目标和出发点,使生产对环境的污染减少到小,从根本上防治了污染,节约了能源和资源。设计中,采用HONEYWELL公司的DCS集散控制系统和变频调速技术,真正体现人性化设计,实现生产过程自动化,大大减少劳动强度、提高生产效率、降低噪声污染、节约电能及减少对电网的冲击。在物流过程中,实现将物料进行全密封装置,从而杜了粉状及粉粒状物料(如铝石、高岭土等)对周围环境的污染,保护工人的身体健康。提高企业市场竞争能力和可持续发展能力。
4、工艺改造中存在问题及解决 4、1DCS采集的数据存在问题及解决
由于DCS主要采集4~20mA模拟电流信号,模拟电流存在自身的缺陷,特别是采集的4~20m流量信号通过调节器进行变送后造成的误差更大,同时由于调节器内部采用2路4~20mA模块,相互之间干扰较严重,传送到DCS的信号发现明显失踪。后来对设计进行考虑,通过试验发现有两种方式可以解决:其一:更换PID内部4~20mA模块,采用光电隔离型模块,并对系统的接地加以处理。其二:直接采集电脑积算器的模拟信号,但是积算器的接口只有一个,后来对积算器的模拟输出进行改造,使其准确的将一路4~20mA模拟接口同时送给调节器和DCS,既保证调节器正常调节,又满足DCS准确采集流过输送机的物料。
4、2调节阀变化频率过快
调节器调节过程中,系统出现严重的超调现象,系统振荡较严重,星型给料机时停时转,调节阀频率变化过快,不能正常工作,容易损坏。其原因主要是:料仓不能均匀下料、现场振动现象较严重、积算器和调节器内部参数设置不合适。根据现场情况逐个进行排除,从而保证调节阀正常工作。
4、3变频器控制方案的实现
由于接就原生产工艺,由两个料仓对输送机(内装电子皮带秤)进行给料,从而需要2台星型料机进行给料,经过多方面论证及生产工艺需要,采用2台变频器进行控制,但只提供一路4~20模拟信号,同时采用变频器转换开关,根据生产需要选用其中一台或2台全部工作。
5、当前应用效果 通过近4年时间的试运行来看,使用效果较好,具体表现在以下几方面:
5、1生产效率大大提高
原生产工艺中高岭土和分散剂反应时间约为2.2小时,反应后的混合物与其它七种物料反应时间为40分钟,可见改造后生产工艺的生产效率比以前提高4倍。
5、2系统可靠性大大提高
由于系统采用DCS集散控制系统,PLC、变频器、电气转换阀等均采用进口器件,并经过严格筛选,系统工作几个月时间内一直运行稳定。
5、3绿色设计和人性化设计得到充分体现
进入二十一世纪后,随着生活水平的提高,人们对环保意识明显增强,绿色设计技术作为一门新兴课题正在各行各业快速应用。正是由于该系统充分利用绿色设计这一思想,使得系统投入运行后取得许多事前人们意想不到的效果。
5、4产品质量和合格率明显提高
应生产工艺需要,通过DCS系统设定好参数后,生产过程严格采用自动控制,避免了人为因素的干扰,从而大大地提高了产品的质量和合格率。
5、5工艺控制平稳、稳定
系统中采用双闭环控制,并对系统参数实行优计算,输入到DCS系统中的模拟电流信号(即第二路闭环控制的目标值)基本上是个稳定信号,从图3中清楚地看到,系统控制精度在±1%范围内,并能平稳地工作。
5、6节能效果显著
系统中用于变频调节高岭土、铝石等的电机共有6台,功率均为1.5kw,全部工作时功率为9kw,实际工作中,功率只达到55~65%之间,节约大量的能源。
6、结束语 该系统自2002年7月在齐鲁石化已经成功运行近4年时间,运行可靠,操作方便,具有很强的抗干扰性,大大提高了企业生产效率,得到齐鲁石化公司领导的好评,也成为我公司的样板工程,一方面归功于设计及器件选择合理,用户对设备的很好应用,另一方面与AI-808调节器的可靠的质量是分不开的。
图一:工艺流程图
作者简介:张兄华 工程师,主要从事自动化控制和过程控制,现在省部级以上杂志发表科技论文30余篇。本人先后在合钢、新钢等焦化厂,催化剂厂等化工行业及其它行业多次使用过AI-808调节器,现场使用效果良好。